1、改進布膜器
在管式降膜蒸發器運行中,布膜器效果的好壞對多效蒸發器的蒸發效率起到至關重要的作用,在運行中不斷產生的結疤逐漸使布膜器堵塞,必須人工清理。在實際生產中,一般需要2-3個月進行一次徹底清理,否則即使酸洗罐也不能有效去除蒸發器內結疤,蒸發效率會逐漸降低,不能達到設計蒸水量及通過液量能力。
布膜孔直徑過小,結疤很容易堵塞,造成布膜的不均勻,結合的布膜器設計原理,對布膜器進行改進,增大布膜器布膜孔,使結疤不易堵塞,加快清洗速度,縮短清理時間,為蒸發器提前投產創造條件。
2、改進卸料管道
我們都知道,每次酸洗罐需要把罐內料全部撤出,由于管式蒸發器撤料時系統仍處于真空狀態,閃蒸罐撤料靠壓差,壓差小,撤料、撤水速度就慢,耗時就長,延長了洗罐時間,所以,可以選擇增設卸料管道的方法來加快卸料速度,提高了蒸發器的運轉率。
3、改進高壓結疤箱
結疤箱內存料較多,不利于提高蒸發器的運轉率。對管式蒸發器高壓結疤箱閘門位置進行改造,改造后關掉閥門即可清理結巴箱,縮短了管式蒸發器停車清理時間,蒸發器可提前開車。
4、改進冷卻系統
由于管式降膜蒸發器末效出料溫度較高,撤空料后必須經過好幾個小時的降溫,清理效果及速度不太理想。在管式蒸發器加熱室增加冷卻水系統,縮短加熱室冷卻時間降,提高了蒸發器的運轉率。
5、改進加熱管結疤清除方法
(1)硫酸洗罐
目前,硫酸是清除加熱管罐璧結疤的主要途徑之一,對于一般性的以氫氧化鋁為主要物質的結疤效果明顯,原理為硫酸與結疤中的鈉、氫氧化鋁發生化學反應,使得結疤疏松,便于清除結疤。而對結疤成份中含有大量的碳酸堿時效果不大。在正常蒸發過程中,碳分母液濃度過高,導致大量碳酸堿結晶析出附著在加熱管時,利用稀硫酸直接洗罐效果不佳。通常先進行水煮或利用原液沖罐,溶解掉碳酸堿,再進行酸洗罐。酸洗罐對鋁硅酸鈉復鹽清除比較有效。
(2)高壓水槍清洗
在二效蒸發器應用于燒結法蒸發碳分母液實踐當中,各類蒸發器均有加熱管堵死眼的現象,堵死眼意味著蒸發器傳熱面積減小,嚴重影響蒸發器的效率,出現這種情況只能采用機械方法清理,一般采用高壓水槍進行清洗。
(3)管式蒸發器種分煮罐、洗罐
在管式蒸發器進行硫酸洗罐之前,管式蒸發器嚴格按照時間、溫度、濃度的種分煮罐操作,可以將大量的蒸發器罐壁、加熱管壁結疤清除干凈,進一步為硫酸洗罐創造條件。